Retrofitting of the pampo offshore plant by using pinch analysis.

dc.contributorMauro Antonio da Silva Sá Ravagnani
dc.contributorCid Marcos Gonçalves Andrade - UEM
dc.contributorWagner André dos Santos Conceição - Unicentro
dc.contributorCaliane Bastos Borba Costa - UEM
dc.creatorBrescansin, José Valdir
dc.date2018-04-17T17:42:51Z
dc.date2018-04-17T17:42:51Z
dc.date1997
dc.date.accessioned2023-10-16T12:23:54Z
dc.date.available2023-10-16T12:23:54Z
dc.identifierhttp://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3712
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9209607
dc.descriptionThis work presents the retrofitting of the Pampo offshore process plant which is situated em Campos Bay and belongs to PETROBRAS. Only few energetic integration was considered in the original design of this platform. As a result of the discovery of new oil wells the plant hot utility generation system has became overloaded. Thus, a study for better utilisation of the available energy in the process streams of this plant is required. Initially, it was proposed a method to adjust the operating plant. This method, which is more conservative than those presented in the literature, hás lead to results closer to the practical reality PTT software, developed by PETROBRAS and the SUPERTARGET software from Linnhoff March Co., were used to adjust the plant while the HYSIM simulator was used to calculate the heat exchangers. Results demonstrate that an investment of the US$ 1,35 millions make it is possible to achieve an overall saving US$ 1,46 millions/years. This saving is related to the natural gas, which would be burned to produce of the hot utility. The returning time for this investment is around 11 months. The implementation of the suggestions proposed in this work should solve the energy shortage problem for processing the new oil just with one heat exchanger, remaining the two existent exchangers as spare ones.
dc.descriptionO presente trabalho mostra o ajuste da planta de processo da Plataforma de Pampo, da PETROBRÁS, situada na Bacia de Campos. Esta planta foi projetada com uma concepção que previa pouco integração energética. Com a previsão de novos poços de produção, o seu sistema de geração de utilidade quente está submensionado. Para o desenvolvimento dos trabalhos foi proposta uma metodologia para o ajuste de planta de processos em operação. Ela é mais conservativa do que a metodologia existente na literatura. Para a execução do trabalho os softwares PIT desenvolvido pela PETROBRÁS, e o SUPERTARGET da Linnhoff March Co., para o ajuste da planta e o HYSIM para a simulação do trocadores. Ao final do projeto verificou-se que com um investimento de US$ 1,35 milhões é possível obter uma economia de US$ 1,46 milhões/ano de gás natural, que seria queimado para a geração de utilidade quente. O tempo de retorno é equivalente a aproximadamente de 11 meses. Com a implantação do projeto sugerido a plataforma resolverá o problema da falta de calor para o processamento do óleo novo, operando com apenas um aquecedor, ficando outros dois de reserva.
dc.description99 f
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Estadual de Maringá
dc.publisherBrasil
dc.publisherPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Química
dc.publisherUEM
dc.publisherMaringá, PR
dc.publisherDepartamento de Engenharia Química
dc.rightsopenAccess
dc.subjectAnálise Pinch
dc.subjectRetrofit
dc.subjectIntegração energética
dc.subjectBrasil.
dc.subjectEngenharias
dc.subjectEngenharia Química
dc.titleAjuste da planta de processos da plataforma de pampo usando análise pinch
dc.titleRetrofitting of the pampo offshore plant by using pinch analysis.
dc.typemasterThesis


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