dc.description | Se evaluó el desempeño de varias mezclas, formuladas con Aminas de Origen Natural, concretamente con Concentrado de Melaza Soluble (CMS), en la mitigación de la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S) observada en el gas efluente de pozos estimulados con vapor, ubicados en el Edo. Anzoátegui. Se realizaron pruebas de capacidad de remoción de H2S, en las cuales las formulaciones fueron puestas en contacto con H2S puro, en un reactor de laboratorio de acero inoxidable, a presión inicial de 1,24 MPa y temperatura constante, por 24 horas. Se llevaron a cabo ensayos a distintas temperaturas (50ºC, 100ºC y 150ºC), para evaluar su influencia en la capacidad de remoción de H2S. En la mayoría de las formulaciones evaluadas, se observó un mínimo en la capacidad de remoción de H2S a T = 100ºC. La formulación MDEA/CMS exhibió el mejor desempeño a la condición extrema de temperatura (150ºC), con una capacidad de remoción de 0,48 libras de H2S por galón de formulación. Asimismo, se llevaron a cabo pruebas de inyección de vapor, en las cuales el sistema arena – petróleo, característico del yacimiento, fue sometido a estimulación con vapor a T = 247ºC y P = 3,79 MPa, bajo atmósfera de metano, en un reactor de laboratorio de acero inoxidable, por 24 horas. La concentración de H2S en el gas efluente del reactor resultó muy similar a la observada en campo. Posteriormente, se evaluó el desempeño de cada formulación en pruebas de inyección de vapor, mediante su incorporación al sistema arena – petróleo antes mencionado, bajo las condiciones anteriormente citadas, y se determinó en cada ensayo la concentración de H2S en el gas efluente del reactor. Las formulaciones CMS/DEA y MDEA/CMS presentaron el mejor desempeño, ya que en ambos casos la concentración de H2S resultó 90% menor a la obtenida en las pruebas realizadas en ausencia de aditivos. | |