Tesis
Implementación de Control en Cascada por medio de un microcontrolador para dos motores CD en el desplazamiento de un móvil en una rampa
Fecha
2017-05-24Registro en:
González Morales Misael Amassai, Implementación de Control en Cascada por medio de un microcontrolador para dos motores CD en el desplazamiento de un móvil en una rampa, Tesis (Ingeniería en Control y Automatización), Ciudad de México, IPN, ESIME, Unidad Zacatenco, 2016, 106 p.
Autor
González Morales, Misael Amassai
Institución
Resumen
Este trabajo presenta la implementación de un control bajo la estructura cascada
en un móvil por medio de un microcontrolador de la marca Freescale que permite
el procesamiento de señales para el cálculo de la señal de control.
Como primera prueba se controla un sólo motor de CD (corriente directa) de 12 V
modelo FN30 con encoder incrementa, con una retroalimentación compuesta por
un sensor de velocidad angular. Con este elemento primario de medición y con
una interfaz de programación integrada se desarrolló un algoritmo para el control
de velocidad del motor. Debido a que es necesario ver el comportamiento de un
control de velocidad sin el control de corriente para probar si es posible subir una
pendiente con ésta estructural de control, notando que un control de velocidad
tiene una respuesta muy lenta y su consumo de corriente va en aumento hasta
llegar al Setpoint establecido o incluso no alcanzar los requerimientos, gracias a la
interfaz llamada FreeMaster se pueden monitorear las variables del móvil. Debido
a los resultados obtenidos se elaboró un nuevo algoritmo bajo la estructura
cascada ya que ésta permite tomar en cuenta la variable corriente que se ve
relacionada con el control de velocidad, realizando pruebas sin ninguna carga, que
permitieron ver, que sin ninguna perturbación existente el control no sufre
modificaciones. Sin embargo se hicieron las pruebas con la perturbación es decir
en el ascenso y descenso de una rampa. En un control a lazo cerrado sin una
arquitectura en cascada, el sistema tardó en responder alrededor de 3 segundos,
y no se alcanzó el punto de ajuste. En cambio el control en cascada demostró
responder en un tiempo alrededor de los 500 ms