Thesis
Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo en la planta de Alimentos y Balanceados del Ecuador Sociedad Anónima (Alibaec S.A.).
Fecha
2006-03-10Autor
Quinga Gavilanes, Pedro Antonio
Institución
Resumen
Los resultados obtenidos durante la realización de este trabajo fueron los
siguientes: mostrar la importancia de tener un plan de mantenimiento, relacionar
el mantenimiento de las maquinas con las paras improvistas, evaluar el grado de
conocimiento que tienen los operarios al hablarle de mantenimiento, analizar la
producción reduciendo al mínimo el numero de horas maquinas paradas, mejorar
los talleres e implementar un departamento de mantenimiento. La utilización de
técnicas de Ingeniería Industrial fue necesaria para la realización de este proyecto,
entre las cuales tenemos: Toma de información, cálculos de las variables
financieras, diagrama de Ishikawa, matriz FODA, diagrama de resultado
estadísticas “Diagrama de Pareto” De acuerdo a las investigaciones que se
realizaron en la empresa, se llego a la identificación de los siguientes problemas:
mal estado de maquinas, mal estado de las instalaciones eléctricas, personal no
calificado, carencia de stock de repuesto y equipos, etc. Estos problemas
generaron perdidas economizas de 30.205,44 dólares anuales. Para resolver estos
problemas se considera la alternativa de solución: Instalaciones y cableado, para
corregir la parte eléctrica, capacitación a los trabajadores para mejorar los
mantenimiento, computadora con impresora y scanner para mejorar la tecnología
e implanta el software de mantenimiento, 4 perchas metálicas para ordenar el
taller, Muebles y equipos de oficina para adecuar el departamento de
mantenimiento y los suministro que servirán para un mejor desarrollo de las
actividades, con una inversión de 14,625.00 dólares. En el análisis financiero se
determina la factibilidad del proyecto, ya que la recuperación de la inversión se lo
hará en un lapso de 9 meses con una tasa interna de 58.62% mensual, con una
relación costo beneficio de $ 2.56 por cada dólar invertido. The results obtained during the realization of this work were the
following: show the importance of having a maintenance plan, relate
the maintenance of the machines with the improvised stops, to evaluate the degree of
knowledge that operators have when talking about maintenance, analyzing the
production by minimizing the number of hours machine stops, improve
workshops and implement a maintenance department. The use of
Industrial Engineering techniques were necessary for the realization of this project,
among which we have: Collection of information, calculations of the variables
financial, Ishikawa diagram, SWOT matrix, result diagram
statistics "Pareto Diagram" According to the investigations that were
carried out in the company, the following problems were identified:
poor condition of machines, poor condition of electrical installations, staff not
qualified, lack of stock of spare parts and equipment, etc. These problems
they generated economic losses of 30,205.44 dollars per year. To solve these
problems, the solution alternative is considered: Installations and wiring, to
correct the electrical part, training workers to improve the
maintenance, computer with printer and scanner to improve technology
and implements the maintenance software, 4 metal hangers to organize the
workshop, furniture and office equipment to adapt the department of
maintenance and supplies that will serve for a better development of the
activities, with an investment of 14,625.00 dollars. In the financial analysis
determines the feasibility of the project, since the recovery of the investment is
will do in a period of 9 months with an internal rate of 58.62% per month, with a
cost-benefit ratio of $2.56 for every dollar invested.