Thesis
Innovación del proceso de soldadura de piezas de aluminio para aumentar la productividad y eficiencia en CPP Ensenada
Autor
Galarza Falfán, Okzanna B.
Institución
Resumen
En este trabajo se aplicó la metodología DMAIC como una herramienta de Seis Sigma para
disminuir al menos en 20% el tiempo de ciclo y costo de re trabajo en una pieza de aluminio con
número de parte 222xxxxx en la empresa CPP Ensenada. Durante el proyecto se implementaron
cada una de las fases de la metodología DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar; con
base en ellas se determinaron las mejores prácticas, lecciones aprendidas y se implementaron
las mejoras, de esta forma, se logró la disminución del tiempo de ciclo inicial de 31.47 horas
hasta 11.72 horas (reducción aproximada del 62.75%), reducción en promedio del costo de re
trabajo de $904 a $632 dólares por pieza fundida (reducción aproximadamente del 30.08%, con
un total de ahorro de $13,438 dólares hasta la fecha del cierre del proyecto), la reducción de la
cantidad de defecto de fundición de 28 a 10.5 aproximadamente (reducción de 62.5%),
reducción de la cantidad de defectos de re trabajo desde 28.4 hasta 16.6 (aproximadamente
disminuyó en 41.54%), aumento de la eficiencia de los soldadores hasta 90% y la reducción de
DPMO fue de 162,500 hasta 45,454 (72.02%). Como actividades abiertas después del cierre del
proyecto, se encuentra la aplicación de este proyecto a números de parte de nuevo ingreso,
dentro de las lecciones aprendidas, se incluye aplicar el trabajo estandarizado en cada proceso
para disminuir la variación y como mejores prácticas, se estableció la técnica de biselado para la
correcta realización del corte.